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螺桿壓縮機空壓站系統壓力降零故障案例分析

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螺桿壓縮機空壓站系統壓力降零故障案例分析

[打印] [關閉] 發布時間: [2012-3-14 11:22:15] 來源: [德蒙空配網] http://m.prucebear.com 點擊: [391]

  螺桿壓縮機是一種穩定性較強的機型,但也是一種故障率頻繁的機型,此話說起來矛盾,實際也確實如此。因螺桿機零配件少,自然運行穩定.但其敏感件多,報警頻繁,故障率也就較高,并且出現故障時常難以很快準確判斷根本原因并加以處理。
  在筆者所遇到的壓縮機故障中,其中的一次空壓站系統壓力降零故障讓人記憶猶新。
 這起故障的表象很簡單,怛在故障排查過程中卻不是很順利。因為壓力降零的聯動反應,其原因不是很好找,需要步步的世行排查,下面將故障出現及處理的經過表述如下:

  故障的出現
  2011年8月某晚21點,空壓站的70立萬英格索蘭壓縮機http://m.prucebear.com/ingersollrand/)后處理系統冷媒高壓偏低,空壓工將4#機停掉,開啟5#機,開啟后,壓力吾種指標反應正常,空壓工返回值難室。
  21點00分,生產分廠正在設備調試,突然發現空氣壓縮風壓力為零,設備失去動力,無法正常世行工作,此情況反映到動力分廠。
  空壓站得知消息后,及時查找,發現2#壽力40立方的螺桿機后處理吸附塔A塔和B塔壓力為零,2#機頻繁加載和卸載,5#機也是頻繁加載和卸載。因為生產分廠處在調試階段,空氣壓縮機頻繁加載卸載現象經常出現,屬正常現象,沒有引起太大的注意。當時1#機后處理設備A塔和B塔顯示正常,但出口壓力為零,2#機出口壓力為零。出現這種現象我們沒有意識到是無壓縮空氣送出,而以為是臨時儀表失靈,或是設備A塔、B塔轉換過程中的種現象。生產分廠的主要領導來到空壓站,我們的解釋是,由于空壓機4#機倒5#機,使得管道瞬間出現壓力下降。但是,我們沒有得到準確的信息反饋,即生產分廠所使用的壓縮空氣已經為零近半個小時。盡管生產分廠壓力已經為零,但是,當時空壓站只認為,壓力不足導致生產分廠臨時要壓縮風。
  空壓工搜照正常流程進行檢測并從室內外逐步檢查,沒有發現什盤異常,而且壓縮機很多指標顯示正常。

  原因的查找
  由于值班人員沒有找到故障的根本原因是什么,于是將動力分廠主管副廠長、設備科長、主管技術工程師、車間主任等人員連夜召到現場,對這一現象集體會診。
  會診時發現,2#機出口壓力為零,5#機出口壓力為零,2#機后處理A塔、B塔壓力為零。2#機為壽力m.prucebear.com/sullair/)40立方螺桿機,其后處理的四個氣功閥自動關閉,技術工程師判斷為在倒車過程中,由于瞬間壓力過低,在壓力降至0.4MPA時,導致2#機氣動閥自動關閉,使后處理設備的A塔,B塔處于不做功壯態,因此,2#機的壓力為零。
  2#機的后處理不運作,但壓縮機部分還在運作,只是頻繁的加載卸載,由此看來,壓縮機的自我保護功能壓是很不錯的,沒有出現其它設備事故。
  2#機的原因如此,那么5#機的原因又是什么呢?5#機的問題主要是加載和卸載頻繁,幾乎是加載到6.8MPA時就馬上卸載,這種現象平時在供氣過程中也出現過,只是能挺上一分鐘左右的時間,壓力在6.8MPA的時候,5#機的另個問題是出口壓力為零,因為些處于停機壯態的壓縮機,有的壓力表有指示,有的壓力表沒有指示,儀表較多,不細心無法判斷哪塊表的讀數是真實的,因此,5#機的出口壓力為零,開始時被忽略過去了。
  當得知生產分廠壓力為零時.才知道,2#機和5#機的出口壓力表的讀數是零,其值是真實的,這時才意識到問題的嚴重性。
  在會診之前,檢查發現5#機后處理出口的閥門關閉,為何關閉?誰關的?不得而知,既沒有得到口頭通知,也沒有交接班記錄,這種違規操作可能是壓力降零的主要原因。怛又不易調查出是誰關的,為什么關,只好將發現的問題及時處理。沒有想到的是,將閥門打開后,出口壓力還是零。

  由此看來,出口壓力降零,除了這個閥門沒開之外還另有原因,這個原因在哪里?如何找到?令人困惑。
  2#機不能正常運行,轉們將其停止,開啟3#機,3#機正常運行,而2#機的氣動閥仍沒有回復原位,說明仍處于不能正常開啟的壯態。開啟3#機后,已有部分壓縮空氣送入管道,現在主要解決的是5#機的司題。
  經過仔細檢查,有人發現后處理世口閥門沒有開啟,將閥門打開后,氣流暢通,出口壓力表開始上升,說明這個閥門不知是什盤時候和什盤原因被關閉了,導致壓縮空氣無法送出。因空壓站運行以來,這些閥門沒有關過,故沒有引起注意。關閉的主要原因不詳,是人為有意關閉,另個就是檢修時關閉后沒再開啟閥門,導致在重新開啟5#機時,因后處理世出口閥門關閉,造成假開機的現象,出口壓力為零。

  故障教訓
  壓力降零的故障其主要原因是5#機后處理世出口閥門關閉引起的。在4#機冷媒偏低的情況下,停止4#機運行,開啟5#機,因5#機后處理閥門關閉,壓縮風不能正常進出,但因閥門還沒完全關死,使得些數字還有點顯示,造成種正常運行的假象,沒有引起操作人員的警惕,導致整個壓縮風系統壓力下降。當系統壓力下降至0.4MPA時。2#機壓力不足,后處理氣動閥動作,將其運行的模式自動關閉,導致壓縮空氣降零,從而整個系統處于無壓縮風的壯態,自然使其壓力為零。
  而這種降零與壓縮機其它數值的正常顯示交匯在起,使其處于真假難辨的狀態,無法做出準確的判斷,當生產分廠來找壓力的時候,我們才意識到司題的嚴重性。
  當時感覺有閥門沒有開啟,但沒能認真去確認,這是一個深刻的教訓。其教訓是在開啟壓縮機的時候,首先要檢查世出口閥]是否開啟。
  在此辜發生后的兩個月,我們又發現了一起類似事故的潛在因素。因壓縮機的各種儀表每年均要效驗,2#機后處理世出口閥門不得不關閉,此辜寫在交接班日志上,讓各班注意吸取這次教訓

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